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创新中财之“衍生”PVC管材波纹管设备技改创新


■ 衢州中财 惠坤龙/文

    自2016年PVC波纹管3、4号生产线从新昌基地搬迁至衢州基地以来,两台设备,月均开机率在5到7天,设备利用率较低。2017至2018年,4号机开机生产过程中,由于设备老化磨损,在成型机各配件运行过程中,配合面间隙变大,曾多次出现模具冷却水套卡至成型机中,导致成型机保护螺丝断裂的情况。期间邀请新昌基地林继红林工到车间协助设备调试,通过对各配合面间隙调整,使设备能够正常生产。
    2018年3月份,“中财衍生”PVC管材生技部,处于“年终酬宾”生产阶段,为满足公司产销需求,车间进入全线开机状态。然而,车间设备机台数量已达到瓶颈,产能发挥受到限制,5月份,车间还计划新增井筒产品投入生产。因此,公司领导开会讨论,决定对车间现有设备进行整合,以提高设备利用率,提升车间产品产能。在公司及部门领导支持下,潘锦宙潘工成为主要牵头人。4月份,通过与车间模具组、公司设备部一起协作,对3、4号生产线,进行评估,明确将4号机产品,整合至3号机生产。4月底,在部门领导邵经理的带领下,模具小组将OD110模块安装至3号成型机并进行试机运行,机器稳定运行2-3小时,无异常问题。5月11日,安排3号机开机,一次成功,由此3、4号生产线成功合并。
    通过生产线合并,不仅使3号生产线,能同时生产两种产品,还将4号生产线,通过技改,变为PVC管件造粒生产线,大大的提高设备在线使用率,在产能上提升约8%。一直以来员工们定机定模生产,已成为固定思维模式,经过这次资源整合,打破了传统固有思维,破而后立,最终另辟蹊径,达到意想不到的效果,对今后的工作,起至关重要的作用。
    在工作中,遇到难以解决瓶颈时,不妨换位思考,从不同角度看待,或许,我们就能找到新的解决方法。大胆的猜想,小心的验证,打破传统思想,才能得到更高的成就。